1臺配置了超起裝置的LR1400/1型履帶起重機,經多年使用后進行超起吊裝時,其超起裝置單側超起缸出現活塞桿收縮故障,無法進行超起吊裝。維修技術人員對該超起缸油路進行仔細排查,并測試管路壓力后,確定是超起缸出現故障。維修人員在修理車間將該超起缸拆下后檢查時,發現其封頭螺紋已經咬扣,不能按照常規方法進行拆解。
2.制定并實施修復方案
該超起缸為德國利勃海爾1999年12月生產的雙作用活塞缸,其內徑為250mm,活塞桿直徑為80mm,采用斯特封組合密封圈及O形密封圈。由于該超起缸不能按照常規方法進行拆解,若繼續拆解,不僅封頭難以取出,還極易造成整只超起缸報廢。若從廠家訂購新超起缸,交貨期在3個月以上,且成本過大。為此,研究決定組織技術人員自行修復,并制定出修復方案。制定并實施的該超起缸修復方案如下所述。
(1)準備工作
制作大型超起缸拆裝工作臺,用于固定超起缸;制作超起缸封頭安裝扳手,以便安裝封頭;制作超起缸清洗工具,用于清洗缸筒內部;制作密封件安裝工具,以便安裝密封件。
(2)加工封頭
聯系機加工廠家,使用車床車削損壞的封頭并將其殘留部分取出,測繪并確定封頭與缸筒接合部位尺寸。封頭采用40Cr材質,鍛造后調質處理,再按照測繪并確定的結構尺寸進行機加工,其中封頭與缸筒配合的螺紋尺寸由原來的M258×2.0改為M257×2.0;缸筒內損壞的螺紋用J507型焊條補焊后重新加工,螺紋尺寸亦由原來的M258×2.0改為M257×2.0。缸筒及封頭加工尺寸如圖1所示。
(3)活塞加工修復
改進活塞外徑部位的密封圈,由使用Y型密封,改為使用原廠修理包中的斯特封組合密封圈,油封槽尺寸由原來槽底直徑230mm、槽寬13mm,改為槽底直徑230mm,槽寬7.8mm,其他密封件均采用原廠修理包中的密封件。活塞經補焊堆平后,重新車制油封槽,其尺寸如圖2所示。
(4)校核螺紋強度
按照超起缸使用工況及液壓回路原理圖,計算出單只超起缸承受最大載荷為250t,以材質為40Cr鋼、螺紋尺寸為M257×2.0、缸筒車削螺紋為28圈、缸筒與封頭旋合圈數為20圈校核該螺紋強度。依據《機械設計》第四版及《機械設計手冊》第四版內容,經計算得出該螺紋抗拉強度為980MPa,屈服強度為,785MPa、許用拉應力為261.7MPa,許用擠壓應力為261.7MPa,許用剪切應力為157.02MPa,許用彎曲應力為261.7MPa,安全系數S為3。以上各項技術參數值均滿足超起缸使用要求。
(5)性能試驗
我們依據GB/T15622-2005《液壓缸試驗方法》,對修復后的超起缸進行性能試驗。試驗結果表明,該超起缸啟動壓力、耐壓、緩沖、負載效率、高溫試驗均正常;超起缸外表無泄漏;活塞桿伸出后行程變量為1.2mm/h,屬于合格范圍。修復后的超起缸,其各項技術參數值完全符合說明書要求。
3.修復效果
將修復后的超起缸進行外表清理、噴涂后裝復,重新投入使用。本次LR1400-1型履帶起重機超起缸修復工作僅用7天,節省了大量時間和成本,創造出可觀的經濟效益,同時為以后同類型液壓缸修復提供了經驗。
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