<tbody id="6nmct"></tbody><tbody id="6nmct"></tbody>

<progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"><dfn id="6nmct"></dfn></bdo></progress>
  • <samp id="6nmct"><ins id="6nmct"><ruby id="6nmct"></ruby></ins></samp>

  • <samp id="6nmct"></samp>
    1. <progress id="6nmct"><bdo id="6nmct"></bdo></progress>

      起重學院
      下載手機APP
      當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術園地 ? 正文

      起重機制動器不松閘故障的分析及解決方案

      來源:中國起重機械網
      |
      |
      |
            本文主要介紹的是一臺15/3t L型龍門起重機主起升機構中的YDWZ-490/100JA制動器出現故障,接通電源,MY1-l00JA液壓電磁鐵(以下簡稱電磁鐵)的推桿僅僅向上移動10mm左右,與工作行程相差15mm,因而不能將制動器閘瓦松開,起升系統不能正常工作。
      1、故障分析:
          電磁鐵推桿行程小的常見原因有:
          a.電磁鐵腔內有空氣或油量不足;
          b.補償行程超過型號規定值;
          c.線圈斷路或兩端電壓低;
          d.電磁鐵損壞等。
       
             在故障現場,我們對列舉的常見原因由簡單到復雜逐一進行了分析。首先給電磁鐵加油、排放空氣,故障仍然存在。檢查補償行程,推桿上端與上蓋僅相距15mm,原因2也可否定。通電后用萬用表測量硅整流器兩電壓,輸入電壓為380V,輸出端電壓為340V,完全正常。采用一臺新的電磁鐵接入硅整流器輸出端,出現了同樣的故障現象,說明電磁鐵本身并沒損壞。究竟是什么原因產生了故障?圖1是電磁鐵電源裝置——硅整流器的電氣原理圖。我們對其工作原理進行了分析。當交流380V 電壓加入輸入端時,KM 動作常開觸頭閉合,使電路接通,KA常閉觸頭將經濟電阻R短接,在輸出端得到近似340V的直流電壓作為電磁鐵的吸臺電壓。當輸出端接有電磁鐵時,就有電流流過電磁鐵線圈。由于線圈是一個大電感負載,直流電流需要一個過渡過程才能達到穩態值。當電流上升到電磁鐵吸合電流IM時,電磁鐵吸合,推桿上升,完成制動器架的松閘過程。電流繼續上升到電流繼電器KA 的動作整定電流IS時,繼電器動作,其常閉觸頭將經濟電阻R接入電路,輸出電壓即降至電磁鐵的吸持電壓。

      硅整流器電氣原理圖

       
      圖1  硅整流器電氣原理圖
             反復接通和斷開電源,觀察硅整流器上電流繼電器動作時間和推桿動作時間,發現推桿上升10mm左右時電磁鐵尚未吸合,而電流繼電器就動作了,過早地將經濟電阻R接入電路。這說明電流繼電器的整定電流IJ小于電磁鐵吸合電流IM。因而電流繼電器常閉觸頭在電磁鐵沒有吸之前就動作,使推桿不能上升到正常位置,制動器也就不能松閘。
       
      2、解決措施
          對硅整流器上的電流繼電器調整動作時間,使其常閉觸頭動作時間比電磁鐵吸合時間滯后約0.5s,之后接入經濟電阻R。通過對故障原因分析及處理,現場反復操作,YDWZ-400/100JA制動器松閘上閘正常,故障得以排除。使用證明,故障處理效果好。
          對于有類似故障現象的起重機制動器,不要隨意更換液壓電磁鐵,以免造成浪費。
      ?

      移動版:起重機制動器不松閘故障的分析及解決方案

      ?
      九九视频免费在线观看