宏興股份宏翔動力公司1號2號焦爐共有8臺軌道車,每臺軌道車安裝一臺無線網絡(AP)設備,PLC經過無線網絡將操控數據傳輸至操控室。項目施行前,兩座焦爐只要一套無線網絡,無線網絡呈現毛病后,PLC操控數據就無法正常傳輸至操控室,會直接導致事務中斷。基于現狀,酒鋼用“浪潮5G端核算網關”替換軌道車上的無線網絡設備,并將軌道車上“浪潮5G端核算網關”接入現有無線網絡,一起為其配備5G物聯網卡,分別建立無線網絡和5G網絡Vxlan地道。敞開地道雙發選收形式或主備鏈路形式后,PLC操控數據就經過Vxlan地道傳輸至操控室,確保在任何一條鏈路呈現毛病時,操控室事務都不會被中斷。
在5G智能技能的加持下,1號2號焦爐實現了長途“一鍵煉焦”,即安身“5G+工業互聯網”技能渠道,使用5G網絡系統和車輛智能操控系統,將長途操控、智能化操控、視頻監控等場景引進煉焦出產作業中,實現了焦爐裝煤車、推焦車、攔焦車、熄焦車的精準定位和聯鎖操控等功能。司機在集控中心即可高效安全地完結推焦、接焦等操作,大幅改進了作業環境、進步了作業功率。一起,“5G+智能巡檢機器人”成功代替傳統人工巡檢,可實時采集、記錄、監測、回傳巡檢現場的圖畫和聲音等數據,并對其進行自動剖析,實現了智能巡檢、數據剖析、智能預警等功能,進步了巡檢的準確性和可靠性,進步了安全水平緩出產功率。
作為該項目的統一渠道,工業大數據渠道實現了工業大數據集成,使用其工廠信息全集成、多元工業數據、個性化數據DIY等能力,憑借出產管理、設備管理等使用系統,對實際出產進行全景展現,對出產、成本、動力等異常點進行快速定位和具象化展現,實現了可視化動態畫面與焦爐區域數字孿生地圖的彼此交融,將進一步進步操作人員安全規范化操控和排障能力,賦能企業數字化運維能力,推進焦化出產向數字化、智能化跨進。