面臨鋼鐵行業“凜冽寒冬”,寶鋼股份湛江鋼鐵廣大職工積極投身“冬練”,堅決信心、邁開腳步,堅持“四化”方向引領,落實“四有”經營綱要,朝著加速創建一流企業方針不斷奮進。
熱軋廠全面推進綠色化出產,充沛發掘產線節電因子,精準施策、快速舉動、穩步實施,擔當作為、知難而進、尋求極致。
受板坯資源的影響,熱軋廠1780產線全體處于低負荷出產形式,要在兩爐出產形式下提升中心競爭力、展示產線才能。
熱軋廠牽頭動力環保部軋鋼循環水作業區、設備機電作業區和出產業務組體系策劃、厚實推進產線綠色化出產作業,通過技能節電、工藝節電、辦理節電“三管”齊下,1780產線兩爐出產形式電耗較前期高點下降20%,基本達到了產線階段性方針,進一步提升了產線中心競爭力。
管住“電老虎”技能節電
熱軋廠1780產線節電作業堅持先立后破,持續深入開展能效對標,有序推動要點設備的節電升級改造。大電機冷卻風機、高壓泵、傳動電機是優化空間較大的首要設備,也是耗電突出的“電老虎”,對電機狀況、除鱗質量、出產節奏有直接的影響。優化作業的鴻溝接口多、技能難度大、工藝嚴謹性強。通過節能降耗攻關小組重復討論、縝密驗證,共構成35項改善計劃,要點環繞大電機冷卻風機變頻改造和輥道速度調整深入發掘改善空間。
通過對同類產線差異化比較,1780產線兩爐出產軋制空隙相對較長,依照原設計粗精卷搬運輥道沒有帶鋼時處于怠速狀況,在軋制空隙優化輥道啟停是降電耗的突破點,但L1操控邏輯優化和外圍設備穩定性保證是個不小的應戰。
降電耗團隊廢寢忘食開展34次模仿盯梢,優化52條進鋼聯鎖,實施11次驗證,保證了功用有用且不會對出產運轉和產品質量造成負面影響,終究完成“軋制空隙輥道速度為零”的功用常態化投入,有用降低用電量。
“節”盡所“能”工藝節電
跟著技能節電的有用落地,熱軋廠節能降耗作業進入關鍵時期,工藝節電團隊乘勢而上。1780產線種類規格多樣化,工藝用水量存在較大差異,部分種類用水較少,可是實際投用的供水泵數量是全種類無區別輸出,間接出現了供水泵的才能過度充裕。同時,因主軋線工藝用水較少,水溫操控的才能同樣相對充裕。
錨定綠色化,堅決完成節電方針,工藝節電團隊結合種類用水差異,提出軋制硅鋼時粗軋除鱗泵由“兩用一備”改為“一用兩備”的主張。為了評價除鱗泵削減后對除鱗體系的影響,攻關團隊對三百多塊帶鋼的PDA曲線進行實時監控、重復證明,發現除鱗壓力均滿足要求,帶鋼表面實際除鱗效果通過率100%。取得了突破性發展,攻關團隊并沒有停止前進的腳步,他們持續對精軋除鱗泵變頻優化和削減精軋軋輥冷卻水泵數量進行優化,削減投用1臺泵每月能降低超百萬度電,使節電效果再上新臺階。
集腋成裘聚沙成塔辦理節電
主軋線設備削減一分鐘的運轉時間都能產生巨大的節電效果。為了在每次停機時能快速將不運用的傳動電機快速停下來,攻關團隊梳理出58臺首要設備的啟停要求,依照停機時間分成4個類型細化啟停規范,錄制6個崗位的設備啟停指導視頻,供操作職工快速、規范執行,保證設備停得“爭分奪秒”,啟得“機遇剛好”,為節能降耗持續發力。
為了多渠道、全方位開展好節電作業,動力環保部自動參與,充沛銜接好軋線停機后的停泵、停風機作業。原沖渣溝泵歸于常開狀況,實際有用作業率較低,通過重復測驗與盯梢,采取“每距離6天開一天”的周期運轉形式,完成每月節電約九萬度。同時,結合軋制節奏動態調整層流冷卻供水泵的頻率,將原有的5臺泵優化削減至3臺常態化供水,完成愈加精準的供水操控。
下一步,寶鋼股份湛江鋼鐵熱軋廠將持續聚集“極致功率、極致本錢、極致質量”,持續穩定產線運轉、提升產品質量,不斷夯完成場中心競爭力。